主蒸汽管道插板閥焊口超聲檢測及裂紋處理
某火電廠300MW機組主蒸汽管道堵 插板閥閥體與過渡短管為異種鋼對接焊縫,在安裝過程中進行超聲波檢測時,發(fā)現(xiàn)2個異種鋼焊縫均存在多處超標缺陷;運行1。2萬h后進行超聲波檢測復(fù)查時,發(fā)現(xiàn)2個焊縫缺陷均已擴展,且方向性很強,具有裂紋缺陷特征,經(jīng)驗證存在7條裂紋和數(shù)處夾渣、氣孔等。采用多層多道的焊接方式進行了焊補處理,焊后立即進行熱處理,并經(jīng)檢驗確認焊縫缺陷均已處理干凈。
火電機組的主蒸汽管道是火電廠的重要管道,一旦發(fā)生事故,易造成人身傷亡和設(shè)備重大損壞。某電廠300MW新機組在安裝過程中,超聲波檢測發(fā)現(xiàn)主蒸汽管道堵 插板閥閥體與2節(jié)過渡短管的廠家異種鋼焊縫存在超標缺陷,電廠經(jīng)研究決定監(jiān)督運行。在機組的首次大修檢查中,對堵 插板閥進行復(fù)查時發(fā)現(xiàn)2個焊縫缺陷均已擴展,且方向很強,具有裂紋缺陷特征,決定對其進行處理,以消除隱患。
1 機組概況
4號機組額定容量300MW,鍋爐為DG1025/17.4-II14型亞臨界參數(shù)一次中間再熱單汽包自然循環(huán)固態(tài)排渣煤粉爐,與N300-16.7/537/537型汽輪機配套,2006年6月投產(chǎn),至2008年4月首次大修累計運行1.2萬h。
鍋爐主要運行參數(shù):過熱蒸汽溫度540℃,過熱蒸汽壓力17.4MPa,再熱蒸汽進/出口溫度324.8/541℃,再熱蒸汽進/出口壓力3.93/3.73MPa,給水溫度278.4℃。主蒸汽管道為單管系,管道規(guī)格為ID368mm×41mm,材質(zhì)為A-335P91,堵插板閥規(guī)格為ID368mm×85mm,閥體材質(zhì)為WC9。
2 超聲波檢測及結(jié)果
2.1 檢測位置
檢測位置見圖1,檢測范圍為閥體與2節(jié)過渡短管焊縫,定義爐后側(cè)焊縫為A焊縫,爐前側(cè)焊縫為B焊縫。
2.2 檢測基本參數(shù)
檢測標準:DL/T820-2002《管道焊接接頭超聲波檢驗技術(shù)規(guī)程》;儀器型號:HS610;試塊:RB-3/CSK-1B;探頭型號:2.5P13×13K1.5,2.5P8×12K2/K1;實測折射角:K1.48/K1.95/K1.03;檢測靈敏度:Ф3×40-16dB;耦合補償:3dB;檢驗級別:B級;檢測面:單面單側(cè);耦合劑:化學纖維素。
2.3 檢測結(jié)果
2.3.1 安裝時檢測結(jié)果
A焊縫共發(fā)現(xiàn)2處超標缺陷,缺陷最大當量Ф3×40+0dB,指示長度為10mm;B焊縫共發(fā)現(xiàn)4處超標缺陷,缺陷均為當量Ф3×40-4dB,指示長度為5mm,2條焊縫的缺陷當量均超標,但超標幅度不大,指示長度不超標。
2.3.2 復(fù)查時檢測結(jié)果
A,B焊縫實測厚度約為85mm,超聲波檢測發(fā)現(xiàn)2條焊縫均存在超標缺陷,其中A焊縫共發(fā)現(xiàn)7處斷續(xù)缺陷,缺陷最大當量Ф3×40+15dB,且缺陷的方向性很強,斷續(xù)存在缺陷的長度達到780mm;B焊縫共發(fā)現(xiàn)4處缺陷,缺陷最大當量Ф3×40+11dB,且缺陷的方向性也很強,2條焊縫均不合格。
A,B焊縫缺陷縱向位置均為距堵插板閥臺階約70mm的位置,缺陷的環(huán)向位置(以管道焊縫頂部中點為起點)、埋藏深度及大小見表1,2。
3 缺陷驗證、處理及復(fù)查
3.1 缺陷清除、驗證
根據(jù)超聲波檢測結(jié)果對焊縫中的超標缺陷進行定位。缺陷清除采用角向砂輪機切削和磨削的方式進行,在清除缺陷的過程中反復(fù)用著色檢測進行驗證,以確保缺陷徹底清除。
在缺陷清除過程中,共發(fā)現(xiàn)7條裂紋、1處條形夾渣、3處夾渣,其中2條裂紋長達12mm,其他裂紋均長約10mm(見圖2、圖3)。缺陷位置徑向深度,縱向、環(huán)向距離都與超聲波檢測結(jié)果相符;缺陷的性質(zhì)及大小也與超聲波檢測結(jié)果相吻合。
3.2 坡口加工
當確認缺陷徹底清除后,采用角向砂輪機對挖除位置進行坡口加工,直至其形狀滿足補焊要求。
3.3 焊接
補焊區(qū)全部采用規(guī)格為53.2mm的R407焊條、多層多道的焊接方式進行焊接,焊接過程中未發(fā)現(xiàn)任何異常情況,共計消耗焊條1100根。
3.4 焊前預(yù)熱及焊后熱處理
根據(jù)工藝要求,每條焊縫布置2個測溫點。焊前預(yù)熱溫度控制在300℃;焊接過程中進行層間溫度監(jiān)控;焊后立即進行熱處理,升降溫速度為1.22℃/min,恒溫溫度740℃、時間4h,降至300℃后空冷。焊接熱處理曲線見圖4。
3.5 質(zhì)量復(fù)查
外觀檢驗:補焊表面無氣孔、咬邊、裂紋等缺陷,外觀檢驗合格。
硬度檢驗:表面機械磨平光滑儀器型號為HLN-11A,檢驗標準為GB/T17394)1998《金屬里氏硬度試驗方法》,檢驗合格。
超聲波檢測:檢驗參數(shù)同2.2,補焊區(qū)未見超標缺陷,檢驗合格。
4 結(jié)束語
通過此次對主蒸汽管道堵插板閥廠家焊縫缺陷復(fù)查及處理,可以看出加強火電廠四大管道等重要部件的監(jiān)控、及時消除重大隱患對保證機組安全運行的重要性。
四大管道作為重要的爐外管道,安裝時一定要嚴格把好質(zhì)量關(guān),及時消除安全隱患;對于運行中的四大管道要加強監(jiān)督和檢查力度,防患于未然,確保機組和電網(wǎng)的安全運行;對進入超期服役機組、有暫時難以處理的超標缺陷的四大管道,為保證機組的安全穩(wěn)定運行,要開展部件的壽命評估工作,以保證設(shè)備運行的經(jīng)濟性和安全性。
文章由盲板閥,插板閥,蝶閥,閘門,百葉閥專業(yè)生產(chǎn)廠家浙江日高閥門有限公司整理發(fā)布,了解詳情請咨詢電話:0577-67314928
浙江日高閥門有限公司專注閥門12年,公司為中國通用機械工業(yè)協(xié)會閥門分會會員單位、中國質(zhì)量檢驗協(xié)會團體會員單位,全國最主要和最大的盲板閥、插板閥、蝶閥、閘門、百葉閥等通用閥門生產(chǎn)商、供應(yīng)商。
浙江日高閥門有限公司
電話:0577-67314928 67314938 67988818 67988808
傳真:0577-67988808
郵箱:0577@rgv0577.com
網(wǎng)址:http://
地址:浙江永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)